求真务实,争做急先锋 | |
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清晨,他到办公室,拿起准备好的班组早会安排计划,刚端起水杯,一阵急促的电话铃声响起: “喂,李工,#1机组主给水调阀反馈与指令偏差较大,麻烦你们处理一下”。 “收到,我们马上处理”。 简单的对话后,李立民放下水杯立刻带着技术人员冲进了生产现场…… 李立民,2012年进入华亭公司,从一名初出茅庐的实习生一步步成长为专业专工、技术带头人。十几年来,他始终坚持“生产优先”的原则,以快速、有效解决现场缺陷为宗旨,积年累月奋斗在生产现场。 迎难而上,突破技术壁垒 华亭公司为循环流化床机组,为了缓解经营压力,积极响应电投公司“提质增效”政策,达到资源综合利用的目的,后期通过技术改造增加了煤泥系统后,煤泥、煤矸石掺烧高达60%以上,但入炉煤热值远低于设计值,机组自动无法投入。李立民带领技术人员夜以继日的经过两个多月的调试,采用专用优化控制系统实现了机组AGC的投运,机组负荷从30%-100%之间可实现自动调节,使控制系统从“手动挡”改造为“自动挡”,实现了“手自一体”控制,为后期公司参与深度调峰、现货交易奠定了坚实的基础。 紧跟公司发展步伐,勇担重任 火力发电厂是技术高度密集型企业,控制系统作为全厂的核心设备。华亭公司DCS系统从2006年投产以来,在专业人员的精心维护下使用长达15年之久,但是伴随着科学技术的进步和高新技术的迅猛发展,使用的的控制系统已经停产,加之电子元器件的老化问题日渐突出,出于机组长期安全稳定运行和生产方面因素的考虑,公司决定利用机组A级检修机会进行升级改造。从项目前期的可行性论证、招标规范的编写,再到项目准备阶段,他尽心竭力配合完成各项工作。在项目的实施阶段,大家都认为这是一根难啃的“硬骨头”,在不到1月的时间内,他带领电控二班全体成员下沉生产一线。每天迎日而去,踏月而归,从硬件系统更换,软件系统逻辑编程,再到现场的每一个测点核对,根据检修项目结合公司整体工期安排,按期高质量完成了这一项重大工程,机组“换血”完毕,启动过程中设备操作正确率100%。 纸上得来终觉浅,觉知此事要躬行 火焰监测装置的可靠性与准确性直接关系到火电机组的安全启动,可以预防点火风道内燃料积聚,异常工况引起的锅炉爆炸恶性事故发生。华亭公司火焰监测装置可靠性较差,不能完全正确的反映油系统燃烧情况。针对这一现状,李立民带领技术人员从设备安装、火焰信号传输等方面进行深入研究。在机组检修时,多次亲自进入炉膛观察安装工艺,理论联系实际,制定可行方案,对火检装置探头及取样口进行调整改造,根据我厂点火系统的特性对二次仪表参数逐一分析,并尝试修改。由于风道内部没有通讯信号,只能通过喊话与外部人员进行交流,外部人员再通过电话与电子间的人员进行交流。尽管工作现场环境恶劣,技术人员却毫无怨言,通过几十次的模拟验证,经过上百次对光试验,在一次又一次地“不行,再来……”后,终于取得成功,火焰强度和火检有火信号都能够正常发讯,火检系统改造达到了预期的效果,机组启动时火检装置能够准确反应出火焰强度以及有火信号,保证了火检装置的精确度、灵敏度达到最优。从改造至今,在多次机组点火启动中,用实际效果验证了此次改造的成果。 热控专业不仅有“高大上”的分散控制系统,也有繁杂的现场仪表、执行机构,测点众多,随之而来很多各种各样的缺陷。作为一名热控专工,不仅要懂得现场生产工艺流程,更要熟知热控控制的原理。他常说:热控检修类似于国粹中医,中医治病讲究“望、闻、问、切”,如果把现场设备比作人体四通八达的脉络的话,我们就是手持万用表把脉问诊的“良医”,热控的处理缺陷要从历史曲线、设备工作原理、现场的现象等综合分析,才能达到标本兼治的目的。 他是一名“先驱者”,用自己的言行感染着专业的员工,他多次获得电建电投公司“先进工作者”,主导的《大型循环流化床锅炉AGC控制策略优化》项目获得了全国能源化学地质系统优秀职工技术创新成果三等奖,多个科技项目在集团公司、电建电投公司获奖。这些荣誉都成为了他前行路上的理想之光,照亮前行之路。 只要肯付出努力,所有的事都会取得满意的结果。通过这些年专业人员的不懈努力,设备运行稳定、保护动作可靠,为机组的长周期稳定运行打下了坚实的基础。他也言传身教,加强专业人员技术水平培训,提高安全生产意识,更好的为机组安全生产服务。他相信“路虽远行则将至,事虽难做则必成”。生活如此,工作亦是如此,只有在不断探索、解决问题的过程中,我们才能有所成长,有所感悟。 | |
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